W tej części będzie już praca prasy i jej możliwości .
Na początek uzupełniłem brakujący osprzęt do prasy czyli tulejki różnej szerokości oraz
przyrząd do wciskania kołków gwintowanych tzw. PEM .

Dodatkowo jeszcze dla profesjonalnego wykończenia prasy dorobiłem "klosze" poliwęglanowe dla osłony oświetlenia ledowego.Zdjęcie obok przedstawia osłonę przed i po włożeniu do środka profilu .
Bardzo fajnie to się teraz prezentuje :-)
W pierwszej kolejności przetestowałem prasę wciskając tulejki gwintowane w blachę , następnie kołki gwintowane i na koniec prasę wykorzystałem do regeneracji wahacza bo głównie do tego celu powstała . Tulejki gwintowane nie wymagają specjalnych narzędzi , wystarczy podeprzeć materiał , do którego będzie wprasowana tulejka i tyle . Nacisk 5 ton spokojnie wystarczy . Poniżej film przedstawiający wprasowanie tulejki M6 do blaszki 2mm . Element na filmiku to jedna z części sprzętu do ustawiania zbieżności (kolejny mój projekt) .
Przy ustawieniu siłownika na dole problem głównie polega na tym że nie da się wszystkiego fajnie poukładać , a potem tylko prasować siłownikiem . Kolejna próba to wprasowanie kołka gwintowanego . Do tej operacji potrzebny już jest przyrząd do podparcia materiału w taki sposób aby było miejsce na wystający kołek . Mój przyrząd wykonałem z pakietu identycznych blach .
Kołek ładnie wszedł , aczkolwiek podkładka z blachy nad magnesem nie wytrzymała obciążenia.Widać w filmie że wyraźnie zaczęła się uginać . Będzie do wymiany na grubszą.

W temacie kołków i tulejek to chyba wszystko Fajnie wchodzą , a ja mam możliwość wprasowania M3 , M4 , M5 , M6 i M8. Polecam .
Kolej na poważniejsze próby !
Regeneracja wahacza .
W pierwszej części na próbę wyprasowałem sworznie z dwóch wahaczy siłownikiem o nacisku 2 tony . Poszło w miarę , a ja się przekonałem na własnej skórze jak to działa . Strzelające deski zastąpiłem ....... deseczkami :-) Różnica polega na tym że mam kilka kompletów deseczek . Układam je wg zapotrzebowania tzn . Posiadam podkład pięciu skręconych ze sobą deseczek , następnie czterech deseczek skręconych razem , trzech deseczek itp...
Następnie zamiast prowizorycznej starej rurki na podkładkę mam teraz zestaw pięknych tulejek !

Wszystkie ze ścianką o grubości 3mm . Niestety w praktyce okazało się że wysokość tulejki 25mm jest w jednym przypadku za mała więc będe musiał dorobić kilka nowych tulejek .
Zabrałem się w końcu za wahacz ...póki co robię jeden . Drugi będę robił kiedy dopracuje proces , taki jest mój plan . Sworzeń poszedł w pierwszej części wiec kolej na tuleje .

Jak już wspominałem ustawienie siłownika na dole jest troszkę problematyczne więc zaplanowałem sobie cały zestaw potrzebny do wypchnięcia tulei , a następnie komplet złapałem taśmą izolacyjną . W ten sposób całość mi się nie rozsypie przy wkładaniu do prasy ... Tulejka 25 mm jest za niska więc nałożyłem dwie na siebie. Niestety nie mam filmu na którym wyprasowałem całą tuleje ale mam filmik , na którym miałem jedną tuleje . Widać na filmie że pchanie idzie raczej opornie i dopiero w pewnym momencie słychać strzał , kiedy pordzewiała tuleja puściła .
Nie mam więcej nagrań bo skupiłem się na problemie, a nie na kamerce. Tak czy inaczej tuleja wyszła .
Druga tuleja była bardziej problematyczna . Do wyprasowania tulei podchodziłem chyba z pięć razy ! Wiem juz że przy pracy siłowej najważniejsze są dwie rzeczy . Tulejki i element prasowany musi byc idealnie w osi oraz tulejki czy inne podkładki muszą być precyzyjnie dobrane !
Wahacz rozbrojony .. mogę się brać za regenerację .
W pierwszej kolejności wyczyścić , usunąć korozje w miejscach gdzie się zaczęła pojawiać i przemalować . Później nowe tuleje i sworzeń ...
CDN... (czekam na sworzeń i tuleje)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizacja 23.06.2018r
Ciąg dalszy regeneracji wahacza . Dzisiaj na warsztat poszedł sworzeń .
W pierwszej kolejności oczyścić miejsce , w które wprasowany bedzie sworzeń.
Następnie oczyszczone miejsce podobno trzeba nasmarować czymś śliskim .
Jedni polecają smar lub olej , inni twierdzą że te specyfiki niszczą gumę osłaniającą

Film z wprasowania poniżej :
Kolejny etap regeneracji wahacza to wprasowanie nowych tuleii .
CDN... (teraz czekam na tuleje)
Dodatkowe zdjęcia ...

Aktualizacja : 27.07.2018r
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prasa znowu się przydała ...W związku z tym że korek spustowy będę dokręcać kluczem dynamometrycznym potrzebna mi jest odpowiednia nasadka .
Obciąłem stary kwadratowy klucz ,każdą krawędź potraktowałem przecinakiem tak aby nie dało się tego wsadzić do nasadki , a następnie przy pomocy prasy po prostu ją wcisnąłem :-)
Aktualizacja : 02.02.2019r.
Drobny dodatek do prasy :-)